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【以“紧日子”拼出“好日子”】立足工艺岗位,践行“紧日子”理念,共绘“好日子”蓝图

日期:2025-07-16 18:41:07 来源:氯碱车间 作者:朱文凯

“同度今天紧日子 共拼明天好日子”主题实践活动开展以来,氯碱车间全体干部职工树牢生存观、度冬观,以实际行动应对严峻经济形势,以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感,深耕工艺管理,深挖降本潜能,以实际行动为公司“活下去、好起来”贡献力量,

深化“生存观”认知,树牢“紧日子”思维根基

氯碱车间作为公司生产链条的关键环节,工艺管理的精细度直接决定成本控制成效与经济效益。我将以“生存四问”为导向,带领团队深刻理解“工资源于效益、利润来自成本”的底层逻辑,通过车间例会、班组讨论等形式,引导职工打破“惯性思维”,将“生存四问”贯穿工艺管理全过程,从思想上摒弃“等靠要”心态,树立“过紧日子”的自觉意识。强化全员对工艺指标波动与成本损耗关联性的认知,例如单元槽电压每升高0.1V将增加全年电耗成本1600万元,让“人人都是经营者”的理念入脑入心,形成“价值同向、行动同频”的思想合力。

聚焦生产成本,盯紧原辅材料、能源电力消耗,激活“增效源”内生动力

针对氯碱生产工艺中的高电耗环节,开展“工艺诊断+专项攻关”行动,年内电耗控制在2290kwh/t以下。加强工艺指标管控,确保入槽二次盐水各项指标合格,加强入槽盐水、碱液流量监控;及时调节电解槽温度,槽温控制在离子膜要求的最佳范围内,保持槽温稳定,上下浮动不超过0.5℃;碱浓度稳定控制在32.0-32.05%;尽量保持生产负荷的稳定,杜绝不必要的升降电流及开停车,避免离子膜因操作条件变化,出现膨胀、收缩而造成电流效率下降。调配卤水使用比例,降低卤水带入系统的SO42-含量,缩短脱硝装置运行时间,降低脱硝装置动力电消耗;加强设备维护保养,精心操作,保持烧碱装置稳定运行,提高动设备利用率。制定各项原辅材料消耗指标,完善管理措施,确保吨碱烧碱成本不高于1135元。

以操作规程为抓手,精益管理提效能, 建立“工艺指标网格化管控”体系

将二次盐水指标、单元槽电压、氯气纯度等关键指标分解至班组与操作负责人,实行“日监控、周分析、月考核”机制,确保指标合格率稳定在99%以上。以《氯碱车间操作规程》为标准,规范所有操作节点的标准操作流程,通过手指口述、实操比武等方式强化培训,减少人为操作误差导致的工艺波动,降低非计划停车次数;规范设置DCS系统各参数的报警值,实现工艺调整从“事后处理”向“事前预判”转变。